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用于印染廢水處理常用的工藝主要分為兩大類

日期:2020-5-25來源:貴陽水處理設(shè)備
用于印染廢水處理常用的工藝主要分為兩大類:(1)物化法:利用加入絮凝劑、助凝劑在特定的構(gòu)筑物內(nèi)進(jìn)行沉淀或氣浮,去除污水中的污染物的一種化學(xué)物理處理方法。但該類方法由于加藥費用高、去除污染物不徹底、污泥量大并且難以進(jìn)一步處理,會產(chǎn)生一定的二次污染,一般不單獨使用,僅作為生化處理的輔助工藝;(2)生化法:利用微生物的作用,使污水中有機(jī)物降解、被吸附而去除的一種處理方法。由于其降解污染物徹底,運行費用相對低,基本不產(chǎn)生二次污染等特點,被廣泛運用于印染污水處理中。
 
  1. 物化工藝簡介
 
  常用的主要有:絮凝沉淀、氣浮、吸附、過濾。
 
  1.1絮凝沉淀:通過加入絮凝劑、助凝劑,使膠體在一定的外力擾動下相互碰撞、聚集、形成較大絮狀顆粒,使污染物被吸附去除的處理方法。常用的處理設(shè)施有:豎流沉淀池、斜管沉淀池、輻流沉淀池、平流沉淀池等。絮凝沉淀在印染廢水處理中常用,一般可去除40~50%的CODCr、60~80%的色度。
 
  1.2氣浮:氣浮是以微小氣泡作為載體,粘附水中的雜質(zhì)顆粒,使其密度小于水,然后顆粒被氣泡攜帶浮升至水面與水分離去除的方法。主要設(shè)施有:傳統(tǒng)溶氣氣浮、CAF渦凹?xì)飧 ⒊瑴\層氣浮等。氣浮在印染廢水處理中常用,一般可去除40~50%的CODCr、60~80%的色度。
 
  1.3吸附:利用固體表面的分子或原子因受力不均勻而具有多余的能量,當(dāng)污染物碰撞到固體表面時,受到這些吸引而停留在固體表面的過程。常用的有:活性碳、硅藻土、樹脂吸附劑等。吸附在印染廢水處理中不常用。
 
  1.4過濾:去除化學(xué)沉淀和生物過程未能去除的微細(xì)顆粒和膠體物質(zhì)。主要有:各類濾池、各種膜材過濾器等。過濾在印染廢水處理中不常用,除非回用水的深度處理或針對某些難降解化合物的處理。
 
  2. 生化處理技術(shù)介紹
 
  主要分為厭氧和好氧。厭氧包括:水解酸化、UASB等;好氧主要包括:生物膜法、活性污泥法等。
 
  2.1厭氧技術(shù):在無氧的條件下,由兼性菌及專性厭氧菌降解有機(jī)污染物,最終產(chǎn)物是二氧化碳和甲烷。厭氧生物反應(yīng)通常被劃分成兩個階段過程:第一階段水解酸化階段,第二階段是甲烷發(fā)酵階段。在印染廢水處理中常將厭氧控制在水解酸化階段,來降解廢水中部分污染物,同時提高廢水的可生化性。即印染廢水中常用的水解酸化工藝,一般CODCr去除率為20~40%,色度去除率可達(dá)40~70%。
 
  2.2好氧技術(shù):由好氧微生物降解污水中有機(jī)污染物,最終產(chǎn)物為水和二氧化碳。在印染廢水中常用的主要有:活性污泥法、接觸氧化法,一般CODCr去除率為55~88%。
 
  3.印染廢水常用的生化處理工藝組合
 
  根據(jù)我公司多年處理印染廢水經(jīng)驗,總結(jié)出:“水解酸化+接觸氧化”或“水解酸化+活性污泥”是比較經(jīng)濟(jì)適用的印染廢水處理技術(shù),單獨使用厭氧或純粹只用好氧都不是很好的處理方法。尤其對:高難度、中難度處理印染廢水,如沒有水解酸化段將很難處理達(dá)標(biāo)。即使較易處理的牛仔洗漂廢水,采用厭氧不僅降低處理成本,同時也減少投資,方便運行。
 
  4. 隨著人們對環(huán)境質(zhì)量要求越來越高,印染廢水排放標(biāo)準(zhǔn)業(yè)越來越嚴(yán)。
 
  對于高、中難度處理印染廢水單獨的生化或物化處理都難以達(dá)到排放要求。根據(jù)國家印染行業(yè)廢水污染防治技術(shù)政策:印染廢水治理宜采用生物處理技術(shù)和物理化學(xué)處理技術(shù)相結(jié)合的綜合治理路線,不宜采用單一的物理化學(xué)處理單元作為穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放治理流程。這樣既保留了物化除色、前處理去除部分污染物降低生化負(fù)荷、去除生化剩余污染物的特點,又充分發(fā)揮生化處理技術(shù)可降解大量有機(jī)污染物和一定除色功效的特點。結(jié)合我公司多年治理印染廢水的工程經(jīng)驗,并提出、總結(jié)了一些有針對性的印染廢水處理工藝組合。
 
  4.1 具體的各種廢水對應(yīng)處理工藝
 
  4.1.1 梭織布的退煮漂廢水、牛仔漿紗廢水一般采用:“物化沉淀+厭氧+好氧+物化沉淀”的組合工藝。
 
  4.1.2 絲綢印染、印花廢水一般采用:“物化沉淀+厭氧+好氧+物化沉淀”的工藝組合。
 
  4.1.3 縫紉線、拉鏈布廢水一般采用:“物化沉淀+厭氧+好氧+物化沉淀” 的工藝組合。
 
  4.1.4 毛線、毛絨廢水,一般采用:“厭氧+好氧+物理沉淀”的工藝組合。
 
  4.1.5 牛仔洗漂廢水,一般采用“厭氧+好氧+物理沉淀”的組合處理工藝。
 
  印花廢水是一種很難處理的印染廢水,特別是糊料印花工藝,因廢水中含有大量的PVA,常規(guī)的工藝組合處理很難達(dá)標(biāo)。
 
  氧化溝污泥膨脹產(chǎn)生大量泡沫的控制方法  長壽排水公司余家灣污水處理廠采用改良型氧化溝工藝,該工藝是在卡式氧化溝基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化改良的一種工藝。缺氧區(qū)進(jìn)水,高氧區(qū)出水,顯著的特點是在進(jìn)水端增加厭氧池。2006年3月17日,長壽污水處理廠發(fā)生很嚴(yán)重的氧化溝污泥膨脹產(chǎn)生褐色泡沫現(xiàn)象,整個氧化溝池面全是棕褐色泡沫,厚度大概20公分,溝中活性污泥SVI達(dá)200左右,鏡檢發(fā)現(xiàn)絲狀菌大量繁殖(絲狀菌豐度至F級),氧化溝內(nèi)污泥沉降比達(dá)90左右,污泥絮體非常松散,沉降性能極差,整個活性污泥系統(tǒng)完全崩潰,二沉池出水已變?yōu)辄S色。
 
  一、污泥膨脹產(chǎn)生褐色泡沫的原因分析  造成污泥膨脹產(chǎn)生泡沫的因素很多,據(jù)有關(guān)資料介紹至少有與近30種不同的絲狀菌和一系列的環(huán)境與操作因素(溫度、PH值、營養(yǎng)物、負(fù)荷、DO、沉降比、污泥指數(shù)、泥齡等)有關(guān),所以必須根據(jù)實際情況找準(zhǔn)污泥膨脹產(chǎn)生褐色泡沫的主要原因,有針對性地改變環(huán)境條件,才能有效控制污泥膨脹產(chǎn)生的褐色泡沫?! ⊥ㄟ^對系統(tǒng)崩潰前的進(jìn)水量、水質(zhì)、PH、DO、污泥濃度、泥齡等進(jìn)行分析,認(rèn)為是由于我司在冬季長期采用低負(fù)荷運行,造成污泥膨脹。理論依據(jù)是低負(fù)荷說,低負(fù)荷說認(rèn)為,當(dāng)污泥處于低負(fù)荷或極低負(fù)荷時,絮凝體中的菌膠團(tuán)細(xì)菌得不到足夠的營養(yǎng),而交織與絮凝體中的球衣菌卻形成長長的絲狀體從絮粒中伸出來,以增加表面積,充分吸收環(huán)境中的營養(yǎng),因絲狀體的伸出,造成絮粒架空,以至比重減輕,沉降困難,造成污泥膨脹。具體表現(xiàn)在污泥濃度高4000mg/l以上,污泥沉降比高80-90,污泥指數(shù)高達(dá)170-180,最高時達(dá)220左右,負(fù)荷經(jīng)常保持在0.06左右,最低時達(dá)0.04,由于2月15日晚和3月11日晚兩次下大雨進(jìn)水量突增,這個外因造成污泥負(fù)荷極劇上升,污泥濃度從4000mg/l左右,下降至2900mg/l,污泥負(fù)荷達(dá)0.2以上,依據(jù)沖擊負(fù)荷說:即當(dāng)負(fù)荷突增時,活性污泥法系統(tǒng)中原有的正常運行狀態(tài)遭到破壞,污泥中原有的生態(tài)體系失去平衡,生物相發(fā)生變化。這種情況下,絲狀微生物往往易于適應(yīng),快速恢復(fù)活性,而得到大量繁殖,從而在氧化溝液面產(chǎn)生大量褐色泡沫,最多時幾乎要到人行道上。因此,氧化溝產(chǎn)生大量泡沫的原因是長期的低負(fù)荷運行,造成污泥膨脹,外加水量沖擊,絲狀菌大量繁殖造成的。
 
  二、污泥膨脹產(chǎn)生泡沫的控制  根據(jù)我司氧化溝污泥膨脹產(chǎn)生褐色泡沫的現(xiàn)狀,采用了加藥臨時控制和厭氧悶曝工藝控制兩種方案,具體實施如下:  1、投加Ca(OH)2-絮凝劑法  3月18日上午在龐博和曹工的指導(dǎo)下,我們決定對2#氧化溝系列采用投生石灰和絮凝劑來控制氧化溝內(nèi)因污泥膨脹產(chǎn)生的褐色泡沫,投生石灰是為了殺死活性污泥中的絲狀菌(利用絲狀菌不能在堿性環(huán)境中生存的原理),投絮凝劑是為了增加活性污泥的沉降性能。首先做小試,確定生石灰和絮凝劑投加量,取2#氧化溝內(nèi)混合液1000ml,首加0.1g生石灰,測PH值為7.7,再加0.1g生石灰攪拌,測PH為8.03,小試后確定每升混合液中加0.2g生石灰,換算為每方0.2kg;然后向混合液中加1.5‰的絮凝劑從0.1ml開始加至0.5ml時,混合液的泥水分離較好,上清液變清亮,換算為每方混合液加1.5‰的絮凝劑0.5 kg。
 
  3月18日2氧化溝停止進(jìn)水,照小試應(yīng)對氧化溝投生石灰1.2噸(0.2 kg/m3×6000 m3=1.2噸)。實際投加1.5噸,將PH調(diào)至8.3,然后加90kg高聚鐵將PH調(diào)至中性,然后加1.5‰絮凝劑溶液1噸;3月19日觀察氧化溝內(nèi)泡沫明顯減少,然后將2#二沉池污泥回流至2#氧化溝,再加生石灰將PH調(diào)至8.0-8.5,然后加1.5‰絮凝劑,如此循環(huán)直至氧化溝泡沫消失,從我們的經(jīng)驗來看最多投藥三天即可消除溝內(nèi)泡沫,這個步驟的關(guān)鍵是PH要調(diào)至8-8.5,才能將絲狀菌殺死(混合液PH值低于6.0時,有利于絲狀菌生長,而菌膠團(tuán)的生長受到抑制,PH值低于4.5時,真菌將完全占優(yōu)勢,原生動物大部分消失),投絮凝劑是為提高活性污泥的沉降性能,但不宜超過小試總量(6000×0.5=3噸)。  氧化溝內(nèi)泡沫消除之后,逐步加大進(jìn)水量,第一天進(jìn)水不宜超過100m3/h,以后逐步增加,觀察氧化溝內(nèi)是否再產(chǎn)生泡沫,如一次進(jìn)水量過大,超過500m3/h溝內(nèi)又將產(chǎn)生大量泡沫,前面的努力將付之東流,在投藥和進(jìn)水時,均應(yīng)兩小時一次測PH值和鏡檢,觀察污泥的生物相、絲狀菌是否減少(絲狀菌至減少到C級)、污泥結(jié)構(gòu)是否松散等。m.txfjt.com.cn

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